mirror of
https://github.com/PX4/PX4-Autopilot.git
synced 2026-05-27 18:27:05 +08:00
invensense/icm20608g driver minor improvements
- interupt pin set active low and latch - relax retry timeout if configure failed - improve configured empty rate (sample rate) rounding - fix RegisterCheck - check FIFO count as part of full transfer and reset or adjust timing if necessary - rename DRV_IMU_DEVTYPE_ICM20608 -> DRV_IMU_DEVTYPE_ICM20608G
This commit is contained in:
@@ -38,7 +38,7 @@
|
||||
constexpr px4_spi_bus_t px4_spi_buses[SPI_BUS_MAX_BUS_ITEMS] = {
|
||||
initSPIBus(SPI::Bus::SPI1, {
|
||||
initSPIDevice(DRV_IMU_DEVTYPE_ICM20602, SPI::CS{GPIO::PortC, GPIO::Pin15}, SPI::DRDY{GPIO::PortC, GPIO::Pin14}),
|
||||
initSPIDevice(DRV_IMU_DEVTYPE_ICM20608, SPI::CS{GPIO::PortC, GPIO::Pin15}, SPI::DRDY{GPIO::PortC, GPIO::Pin14}),
|
||||
initSPIDevice(DRV_IMU_DEVTYPE_ICM20608G, SPI::CS{GPIO::PortC, GPIO::Pin15}, SPI::DRDY{GPIO::PortC, GPIO::Pin14}),
|
||||
initSPIDevice(DRV_BARO_DEVTYPE_MS5611, SPI::CS{GPIO::PortD, GPIO::Pin7}),
|
||||
initSPIDevice(DRV_IMU_DEVTYPE_MPU9250, SPI::CS{GPIO::PortC, GPIO::Pin2}, SPI::DRDY{GPIO::PortD, GPIO::Pin15}),
|
||||
}),
|
||||
|
||||
@@ -38,7 +38,7 @@
|
||||
constexpr px4_spi_bus_t px4_spi_buses[SPI_BUS_MAX_BUS_ITEMS] = {
|
||||
initSPIBus(SPI::Bus::SPI1, {
|
||||
initSPIDevice(DRV_IMU_DEVTYPE_ICM20602, SPI::CS{GPIO::PortC, GPIO::Pin15}, SPI::DRDY{GPIO::PortC, GPIO::Pin14}),
|
||||
initSPIDevice(DRV_IMU_DEVTYPE_ICM20608, SPI::CS{GPIO::PortC, GPIO::Pin15}, SPI::DRDY{GPIO::PortC, GPIO::Pin14}),
|
||||
initSPIDevice(DRV_IMU_DEVTYPE_ICM20608G, SPI::CS{GPIO::PortC, GPIO::Pin15}, SPI::DRDY{GPIO::PortC, GPIO::Pin14}),
|
||||
initSPIDevice(DRV_BARO_DEVTYPE_MS5611, SPI::CS{GPIO::PortD, GPIO::Pin7}),
|
||||
initSPIDevice(DRV_IMU_DEVTYPE_MPU9250, SPI::CS{GPIO::PortC, GPIO::Pin2}, SPI::DRDY{GPIO::PortD, GPIO::Pin15}),
|
||||
}),
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user