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synced 2026-05-27 10:17:45 +08:00
Revert "boards: px4/fmu-v5 disable px4io in rc.board_defaults"
This reverts commit d7b89ecc86.
This commit is contained in:
@@ -271,6 +271,57 @@ else
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param set SYS_AUTOCONFIG 0
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fi
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#
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# Check if PX4IO present and update firmware if needed.
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# Assumption IOFW set to firmware file and IO_PRESENT = no
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#
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if [ -f $IOFW ]
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then
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# Check for the mini using build with px4io fw file
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# but not a px4IO
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if ver hwtypecmp V540 V560
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then
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param set SYS_USE_IO 0
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else
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if px4io checkcrc ${IOFW}
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then
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set IO_PRESENT yes
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else
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# tune Program PX4IO
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tune_control play -t 16 # tune 16 = PROG_PX4IO
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if px4io start
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then
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||||
# Try to safety px4 io so motor outputs don't go crazy.
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if ! px4io safety_on
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then
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# px4io did not respond to the safety command.
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px4io stop
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fi
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||||
fi
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||||
if px4io forceupdate 14662 ${IOFW}
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||||
then
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usleep 10000
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tune_control stop
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||||
if px4io checkcrc ${IOFW}
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||||
then
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echo "PX4IO CRC OK after updating"
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tune_control play -t 17 # tune 17 = PROG_PX4IO_OK
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set IO_PRESENT yes
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fi
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fi
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||||
if [ $IO_PRESENT = no ]
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then
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echo "PX4IO update failed"
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tune_control play -t 18 # tune 18 = PROG_PX4IO_ERR
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fi
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fi
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||||
fi
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||||
fi
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||||
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#
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# Set USE_IO flag.
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#
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@@ -279,54 +330,10 @@ else
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set USE_IO yes
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fi
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#
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||||
# Check if PX4IO present and update firmware if needed.
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# Assumption IOFW set to firmware file and IO_PRESENT = no
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#
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if [ -f $IOFW -a $USE_IO = yes ]
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||||
if [ $USE_IO = yes -a $IO_PRESENT = no ]
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then
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||||
if px4io checkcrc ${IOFW}
|
||||
then
|
||||
set IO_PRESENT yes
|
||||
else
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||||
# tune Program PX4IO
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||||
tune_control play -t 16 # tune 16 = PROG_PX4IO
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||||
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||||
if px4io start
|
||||
then
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||||
# Try to safety px4 io so motor outputs don't go crazy.
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||||
if ! px4io safety_on
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||||
then
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||||
# px4io did not respond to the safety command.
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||||
px4io stop
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||||
fi
|
||||
fi
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||||
|
||||
if px4io forceupdate 14662 ${IOFW}
|
||||
then
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||||
usleep 10000
|
||||
tune_control stop
|
||||
if px4io checkcrc ${IOFW}
|
||||
then
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||||
echo "PX4IO CRC OK after updating"
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tune_control play -t 17 # tune 17 = PROG_PX4IO_OK
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||||
set IO_PRESENT yes
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fi
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||||
fi
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||||
|
||||
if [ $IO_PRESENT = no ]
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||||
then
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echo "PX4IO update failed"
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||||
tune_control play -t 18 # tune 18 = PROG_PX4IO_ERR
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||||
fi
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||||
fi
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||||
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||||
if [ $USE_IO = yes -a $IO_PRESENT = no ]
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||||
then
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echo "PX4IO not found"
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tune_control play error
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fi
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||||
echo "PX4IO not found"
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||||
tune_control play error
|
||||
fi
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#
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